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91视频在线環保淺(qiǎn)談RTO廢氣(qì)處理係統(tǒng)可能存在的問題及改進措施

發布日期:2020-09-23    點擊:1202次(cì)

RTO廢氣處理(lǐ)係統是一項係統工程,必須(xū)從整體考慮,從頭到尾一起設計(jì),才能得到總體效(xiào)果,如果一個環節出現問題,就(jiù)會影響係統運行的穩(wěn)定性。而企業都是逐步發展起來的,工藝設計隻局限於當(dāng)時的標準,隨著時間的(de)推移,標準的提高,係統的問題(tí)逐漸顯露出來。

(1)廢氣采集係統的不(bú)合理

係統(tǒng)進氣預處理不充分(fèn),廢氣進氣不分類,如鹵素廢氣企業早期未作處(chù)理,無(wú)機(jī)酸尾氣(qì)處理不徹(chè)底,直接進入RTO。大量的(de)酸氣造成焚燒爐設備的腐蝕及配(pèi)套設施(shī)的腐蝕,還造成焚燒後煙囪冒白煙現象。廢氣焚燒後生(shēng)成的強酸對RTO焚燒爐會造成比較嚴重(chóng)的腐蝕。廢氣中的有(yǒu)機物焚燒後產生的有機鹽冷卻後的結晶體,殘留在RTO蓄熱室底部及排煙管道的管(guǎn)壁上,當廢氣切換時,還未處理的廢氣中(zhōng)的水(shuǐ)汽、部分(fèn)有機物(如甲醇等)被有機鹽結晶體吸附(fù),在下次排煙時該有機物被煙氣(qì)帶出,積存RTO蓄熱室的底部,是造成(chéng)RTO去除率下降、火災隱患的原因,影響設備正常(cháng)運行(háng)。燃燒產生的二噁英,導致尾氣排放達不到要求。

(2)有機廢(fèi)氣濃度及氧含量(liàng)缺少有效控製

真(zhēn)空係統冷凝不充分,真(zhēn)空排氣未經冷凝處理,大量有機氣體排(pái)出,各車間支管沒有相應(yīng)控製措施,直接進入廢氣總管。有機(jī)廢氣濃度(dù)偏高,造成爐內溫度超(chāo)高,引起RTO爐膛高(gāo)溫報警,當有機廢氣濃(nóng)度超過爆炸極限時,廢(fèi)氣直接(jiē)從RTO旁路(lù)排空,高濃度(dù)廢氣與高溫尾氣混合造成爆(bào)炸事故,爆(bào)炸導致進氣管道著火或管道爆炸等事故,曾有發生。另一方麵,有機(jī)廢氣中氧含量缺少有效控製(zhì),特別是一些老車間,有機溶劑未經氮氣保(bǎo)護,直接(jiē)進入到廢氣係統,造成有機廢氣氧含量高,氣體爆(bào)炸的風(fēng)險增加,降低了係統運行的穩(wěn)定性。進氣量不穩定,忽大(dà)忽小,也是導致運(yùn)行不穩定的因素。

(3)係(xì)統選材欠(qiàn)合理

如燃燒尾氣出口管道選用了(le)不鏽鋼304材質,導致腐蝕穿孔,而影響運行。煙囪、洗滌塔選(xuǎn)用了PP材質,導致老化,後(hòu)處理急冷堿洗塔選(xuǎn)用了玻璃鋼,引起堿對玻璃鋼的腐蝕。切換(huàn)閥門、反吹(chuī)閥門采用(yòng)304不鏽鋼材質,導致腐蝕泄漏而(ér)影響(xiǎng)運行,增加了維護成本。

(4)安全裝置不足

因安全裝置不足,安全事故也有發生,某企業廢氣總管(guǎn)采用非金屬材質,引(yǐn)起靜電積聚,導致起火、爆炸事(shì)故。有些企(qǐ)業主管不設防(fáng)爆片、阻火器等,對主管(guǎn)安全(quán)性缺少保障。LEL保護裝置缺失或安裝距離不足達不到效果,存(cún)在安全隱患。

采取的改進(jìn)措施:

(1)廢氣采集係統的改進

針(zhēn)對各種腐蝕性氣體進入RTO造成設(shè)備(bèi)腐蝕的問題,我們首先對車間廢氣進行分類:根據車間廢氣的(de)成分,把它分成有機廢氣,無機廢氣及鹵素廢氣三類。各車間廢氣管相(xiàng)應改造成三根廢氣總管,對(duì)三種廢氣進行三種不(bú)同的處理方式,把不宜進入(rù)RTO係統處理的廢氣分離(lí)出去(qù),隻留有機廢氣進入RTO處理係統(tǒng)。並對有機廢氣的濃度降低進行有效處理(lǐ)。取(qǔ)得了很好的效果,設備維修次數減少(shǎo),運行穩定性提高。鹵(lǔ)素廢氣各產氣點經深冷後,統一進入(rù)鹵素廢氣總管,最終進入活性炭或樹(shù)脂的鹵素廢(fèi)氣處理(lǐ)裝置,處理後溶劑回收,氣體達標排放,不進入RTO係統。這樣就避免了因(yīn)鹵素廢(fèi)氣燃燒後(hòu)產生強酸對設備的腐蝕,以(yǐ)及避免產生二噁英(yīng)。無機廢氣各產氣點統一匯總到(dào)車間無機廢氣總管,經二(èr)級(jí)洗滌塔堿(jiǎn)水洗滌後,進入無機廢氣總管,再作進一步處理(lǐ)達標排(pái)放(fàng),不進入RTO係統(tǒng),避免對(duì)RTO設(shè)備的腐蝕。有機廢氣各產氣點經深冷後,統(tǒng)一匯總到車間有機廢氣總管,真空泵的排氣(qì)還得進行一次深冷後,才能進入車間有機廢氣總管,每個車(chē)間的有機廢氣經二級洗滌塔堿水洗滌,這樣最大限度地降(jiàng)低有機廢氣的濃度,再進入廠區有機廢(fèi)氣總(zǒng)管,去RTO係統處理。

(2)有機廢氣濃度及氧含量的控製

對產氣點有機廢(fèi)氣濃(nóng)度(dù)進行控製,常壓、微正壓的反應釜、貯罐、離心機等設備進行供氮保護,以降低有(yǒu)機廢氣的蒸(zhēng)發,有(yǒu)機廢氣經泄氮(dàn)閥或呼吸閥排出,降低廢氣的排出量及廢氣中的氧含量。真空常態下工作的設(shè)備,真空泵的排氣還(hái)得進行一(yī)次(cì)深冷處(chù)理,以降(jiàng)低有機廢氣的濃度。這樣就降(jiàng)低了(le)有機廢氣的濃度及氣體的氧含量,為安全穩定運(yùn)行提供保障。同時對(duì)各車間有機廢氣進入廠區總管的風量壓力等控製進行改進。穩定進氣量,采用變頻風機,風機與進風管內壓力聯鎖,保(bǎo)證了(le)廢(fèi)氣量的穩定性。

(3)係統材料選擇的(de)改進

原廢氣進氣預處理洗滌塔采用PP材質,後處理二級吸收塔采用PP材質、煙囪采用PP材質,設(shè)備易老化、焊縫易開裂,曾進行修(xiū)理和更換。後來(lái)預處理洗滌塔、後處(chù)理二級吸收塔改用PPH纏(chán)繞式旋流塔,提高了抗老化(huà)性能,減少了焊縫(féng)並提高焊(hàn)接的可靠性(xìng)。煙囪改用碳鋼內襯耐高溫、耐腐蝕材料提高(gāo)使(shǐ)用壽命。爐膛出口的排煙風管由不鏽鋼304材質改為雙相不鏽鋼2507材質,反吹風管采用雙相(xiàng)不鏽鋼2507材質製(zhì)作(zuò)。切換閥門、反吹閥門采用雙相不鏽鋼2205材質,提高了(le)設備抗腐蝕(shí)性能。後處理急冷塔改用碳鋼內襯花崗岩(yán)材質(zhì),避免了堿對玻璃鋼的腐蝕。RTO爐(lú)柵、錨固件等爐內外露金屬件均采用2205不鏽鋼材質,並進行耐高溫防腐澆(jiāo)築(專利技術)處理。經(jīng)過改進的RTO防腐技術較目前常規的RTO爐體,可以增加使用年限。因設備材質(zhì)問題維修已避免,設備運行穩定。

(4)燃燒係統(tǒng)的改善

改用了清潔能源(yuán)天然氣作為燃(rán)料(liào),更換了燃燒(shāo)器(qì),避免了(le)燃燒器積碳(tàn)堵塞的風險,並降低了燃料成本。自2013年改用天然氣,燃(rán)燒器至今運行穩定,沒有因(yīn)故障而修理。建議采用品牌工業(yè)燃燒器,可進行連續比例調節(調節(jiē)範圍約(yuē)30:1),具有高壓點火器、比例調節、閥燃料自(zì)動切斷、UV火焰探測器。燃料和助(zhù)燃(rán)空氣同步變化,穩定燃燒。UV火焰探測器時刻對燃燒器火焰進行感應,正常燃燒時,火焰信(xìn)號顯示;燃燒火焰熄滅時,供燃料管路電磁閥自動關閉切斷(duàn)燃(rán)料,起到安全(quán)保護作用。

(5)係統安全裝置的改進

①各支管進(jìn)入總管安全裝置的改(gǎi)進

對各支路廢氣進入總管,設置安全控製裝置,建議改進措(cuò)施如下:在支管上設置(zhì)氧(yǎng)含量、溫度(dù)、壓力傳感器,旁通接(jiē)蒸汽和放空(kōng),當氧含量、溫度、壓力隻要有一個超限,連鎖關閉進總管閥門,打開緊急放空閥和蒸汽滅火閥,對支管(guǎn)進行有效保護。

②廢氣總管的改進

廢氣總管的材料采用不鏽鋼製(zhì)作,一方麵可以導電消除(chú)靜電積集,還可以提高(gāo)耐腐蝕性(xìng)能。同時有相應的防爆裝置,在一定間隔距離(lí)內設(shè)置泄爆口,並加裝泄爆片,超壓時可保護管道的安全。總管還設置了阻火器,以免(miǎn)發生火災事(shì)故時,回火進(jìn)入總管。主管設置LEL保護(hù)和係統旁路,保證RTO設備運行安全。RTO進口前,總管道設置兩級VOC濃度檢測儀,一級VOC濃度檢測(cè)儀Ⅰ(包(bāo)含兩個VOC濃度儀)安裝位置應根據現場實際情況設置於距RTO進口的適當(dāng)位置,具體距(jù)離應以廢氣的流速及儀表、閥門的反應(yīng)時間計算所得(dé)。若現(xiàn)場距離不足,可將管道(dào)來回布置,以增加廢氣在管內的停留(liú)時間,保證大於儀表的響應時間和閥門的執行時間之和。當VOC濃度儀Ⅰ檢測到廢氣濃度超過25%LEL時,切斷閥關閉,緊急排放閥打(dǎ)開(kāi),此時RTO由新風閥補入新風進入待機模式,從而(ér)保證高濃度危險廢氣無法進(jìn)入RTO。當VOC濃度儀Ⅱ檢測到(dào)廢(fèi)氣(qì)濃度超過設計值時,稀釋(shì)閥打(dǎ)開從而保證進入RTO的廢氣濃度不超標,保證安全運行。

③泄壓、阻火(huǒ)裝置的完善

廢氣總管、進氣(qì)緩衝罐和焚燒爐爐膛頂部設置泄爆口,泄爆麵(miàn)積和管徑要通過計(jì)算且泄爆口為所在(zài)設(shè)備的上部,不得(dé)側麵泄放。廢氣進入前級堿洗塔前必須(xū)設置阻火器,且阻火器必須有蒸汽反吹(chuī)掃和排液功能。

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