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PRODUCTS MENU本文以三室蓄(xù)熱式焚(fén)燒爐(lú)(RTO)為例,針對三室RTO共有6個換向閥,在爐底兩兩成(chéng)對,分組布置。
三組換向閥(fá)與RTO三個蓄熱室對應,通過一定的順序打開、關閉(bì),引導(dǎo)煙氣通過蓄熱室、燃燒室,最終排放到大氣中。工作時RTO焚燒(shāo)爐內(nèi)呈微(wēi)負壓狀態。高溫側換向閥的外側與煙氣出口管道連通,區域(yù)溫度(dù)最高達300℃;低溫側換向閥的外側與(yǔ)煙氣進口管道連通,區(qū)域溫度最高達200℃。爐內廢氣具有一定的腐蝕性。裝置運行時,換向閥每60-180s開閉一次,動作頻繁。
換向(xiàng)閥的平麵閥板與密(mì)封端麵通過直接接觸實現密封。閥板閉合後,因加工、裝配精度(dù)低導致密封不嚴,廢氣在壓力作用下流動,在閥板處形成少許內漏,不通(tōng)過蓄(xù)熱體及(jí)爐膛焚燒直(zhí)接排放。同時,閥杆在往複運動中對密(mì)封填料(liào)造成磨損,使廢氣通過(guò)填料直接泄漏到大(dà)氣中,發生外(wài)漏。
另外,換向閥內部存在高溫煙氣,經長期運行後,原閥杆與閥板均存在不同程度(dù)的腐蝕損壞(huài)。由於(yú)原換向閥設計存在上(shàng)述問題,加(jiā)之在排放指標、環保指標更(gèng)為嚴格的情況下,即使少量的(de)泄漏也會對排(pái)放指標產生很大的影響,因此需要(yào)通過改造提高閥門的密封性、耐蝕性和耐用度,使裝置能夠滿足現有工(gōng)況(kuàng)條件下長(zhǎng)期穩定運行的要求(qiú),並且使排放的廢氣滿足《GB31571-2015 石(shí)油(yóu)化學工業汙染物排放標準》的排放指標。
根據長期運行後裝置換(huàn)向閥出(chū)現(xiàn)的泄露、損壞等問題,結合故障點的出現位置,可以從以下三個方麵對換向閥(fá)的結構(gòu)進行(háng)分析,並考慮改進辦法:
1.閥杆(gǎn)材(cái)料及其連接結構換(huàn)向(xiàng)閥的主要動件是閥杆和圓形閥板(bǎn),因閥門動(dòng)作頻繁,密封結構及支撐結構負荷較大(dà)。加之爐中廢氣溫度較高且有較強的腐蝕性,裝置運行一段時間後,閥杆與閥板均發生了(le)一定的磨損(sǔn)與破壞(huài)。經現場測量、檢查發現,閥板與密封麵(miàn)之間存在一定程度的平行度偏差。因此,應對閥板(bǎn)與閥杆采取降低(dī)重量、更換材料、增加錯動(dòng)補償機構等措(cuò)施(shī)使動件(jiàn)擁有更長的使用(yòng)壽命和(hé)更好的密(mì)封效果。
2.閥(fá)板密封(fēng)結構原設(shè)計中,圓形閥板僅通過與密封麵接觸時自(zì)身發生形變來(lái)進行密封。由於加工精度無(wú)法保證,以及長期運行帶來的支撐結構磨損(sǔn),圓形閥板與密(mì)封麵無法在圓周上所有(yǒu)的位置都能緊密接觸(chù)。因此,需要(yào)對閥板密封結構進行重新設計,來保證長期運行中閥板密封的可靠性。
3.閥杆密封結構及支撐結構原設(shè)計中,閥杆的密封組件采用的是填料式密(mì)封,由於換向閥的動作頻率非常高(每60-180s動作(zuò)1次)使得此處密封填料的損耗非常快。閥杆的支撐結構是在內外兩(liǎng)側對稱布置的由三個橡膠輪組成的支撐軸承。拆除支撐軸承後,發現滑輪表麵包膠因長期使用表麵已發生永久變形;滑輪(lún)的轉軸因長期與軸套幹磨,已嚴重磨損;部分滑輪已無法正常轉動。此外,經檢查發現,支撐(chēng)軸承雖然有一定(dìng)的(de)調心功(gōng)能,但當閥杆兩端同時采用此結構時,很難保證閥杆與(yǔ)密封函的同心度,從而加劇了填料的磨損。填料(liào)磨損後,廢氣在此處發生泄漏。因此,需要對閥杆的密封結構與支撐機構(gòu)進行(háng)重(chóng)新設計,以達到更好的閥杆(gǎn)密封(fēng)效果與更長的(de)使用壽命。
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